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厭氧一好氧接觸氧化處理汽車脫脂廢水研究

環境工程學報Vol:4 NO:5 2010,1125-1128

作者:张向和、彭绪亚、刘峰

本文測試汽車脫脂廢水於上流式厭氧污泥床(up flow anaerobic sludge blanketUASB)與好氧接触氧化進行處理的實驗。

重點摘要:

汽車脫脂廢水產生於汽車塗裝流程中的脫脂步驟,主要是用熱鹼液和有機溶劑清洗待塗裝之車身,塗裝廢水為強鹼性的脂肪酸鹽,還含有大量的表面活性劑。

 

實驗裝置如下圖所示:

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實驗前處理:

將脫脂水進行稀釋後再進入厭氧反應器,進水用鹽酸調節pH值。由於甲烷菌的最佳pH值範圍為6.8~7.2。,因此,將進水pH值調節為7左右。同時,為促進甲烷菌的生長,進水中添加微量元素FeCoNi,濃度分別為10.10.2mg(L·d)

厭氧反應器進水流量保持在4.75 Ld,水力停留時間為3.4天。

 

實驗結果:

在最初的28天內,反應器處於啟動階段,進水COD2000~2700 mgL,厭氧反應器的容積負荷為0.52~0.8 kg COD(m’·d),出水COD1236~1876 mgLCOD去除率平均為31%

從第29天起,增加了進水濃度,此階段維持至39天。進水COD濃度為3255~4755 mgL,厭氧反應器的容積負荷為0.97~1.41 kg COD(m3·d),出水COD濃度為1430~2072 mgLCOD去除率平均為55%

從第68天起,將進水COD濃度維持在6000 mgL左右(進水COD濃度提高到8000 mgL

時,出水情況惡化,出水帶出黑色厭氧污泥)。出水COD基本在3000 mgL左右,去除率約為38%

但這段文字有疑問,從所附圖片來看,69天把進水負荷提到到8000 ppm,幾天後(75)驗養出水明顯飆高,作者隨即降低進水負荷,維持於6000ppm附近,厭氧出水則約2500~3000ppm附近,然後就終止實驗,應該再降低些微負荷,觀察去除率比值,可否回升到50%附近,才屬較佳實驗。

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結合耗氧系統實驗:

進水COD濃度穩定在6000 mgL(68天起),好氧反應器出水於此後的第15天達到364 mgL,去除率為89%。

因為作者是把厭氧系統的出水變成耗氧的入水,所以突然增加厭氧系統負荷時,也會導致耗氧系統的負荷增加。

那作者雖然也有同步進行單獨耗氧系統的實驗,但其結論為,單獨好氧反應器出水波動比較大,且COD一直維持在1000ppm以上,個人會認為耗氧系統的處理效果可能可更高,應同時採用逐步增加負荷方式實驗。

 

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作者結論:

厭氧串聯好氧組合單元出水要比好氧單元出水穩定、波動小。主要原因在於:廢水在經過厭氧處理時,反應過程主要以水解酸化作用為主,對於廢水中所含有的高分子有機物,尤其是高級脂肪酸鹽等,產酸菌將廢水中的部分大分子物質轉化為易生物降解的小分子物質,在去除COD的同時,出水COD30%左右是揮發酸。因此,厭氧串聯好氧組合工藝明顯優於好氧工藝。

 

脫脂廢水難降解原因分析:

結果表明,厭氧工藝對脫脂廢水的COD去除率僅有40%,且揮發酸的含量高,說明在厭氧反應過程中,揮發酸並沒有作為甲烷菌的底物得到分解。整個實驗過程中,產生的沼氣量較小,甲烷茵不活躍。其主要原因在於,脫脂廢水中含有的表面活性劑等物質對厭氧菌有強烈的抑制作用。

當直鏈烷基苯磺酸鈉(1inear alkylbenzen esul fonateLAS)濃度為18.9 mgL時對厭氧產酸菌的抑制作用可達50%,LAS濃度為6.3mgL時,對厭氧產甲烷菌的抑制作用也達到50%。

文中脫脂廢水中LAS濃度在27mgL以上,對於厭氧抑制明顯。

 

評論:

  1. 從結論來說,是符合我們化學邏輯,當經過厭氧處理後,雖有抑制作用,但仍處理部分有機物,進而降解成小分子,供耗氧系統使用,但應該更明確比較單純耗氧系統的效果,其單純耗氧系統似乎可承受更高水樣負荷。
  2. 但從作者實驗也可得知,厭氧系統的入水從低負荷2000ppm3000ppm6000ppm,逐步增加,到8000ppm會明顯超負荷,未來實驗也可參考之。
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